改天津石化找准装置节能七寸化工机械网
更新时间:2020-09-09 06:42:11
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“2018年烯烃部乙烯高附加值产品能耗创历史新低,乙二醇装置蒸汽用量比上年节约近1.2万吨,储运车间罐区氮气用量比上年下降18%。”1月14日,当天津石化烯烃部主管生产的负责人王志恭盘点去年工作时,这几个数据让他对完成2019年新出台的能耗指标充满信心。
近年来,天津石化烯烃部加强装置节能管理,狠下功夫,装置各项能耗不断下降。
超前定期管理裂解炉平均运行周期超90天
“我们常说,乙烯装置能耗高低,裂解炉说了算。”烯烃部乙烯车间负责人陈德明说道。
乙烯装置原料成分复杂,生产过程中需要不停地调整装置的温度和压力,确保乙烯产品的收率。
目前天津石化乙烯装置共有6台裂解炉,一直以来都是用能大户,主要为下游车间裂解进厂的原料,消耗燃料气、加氢尾油和轻石脑油等,运行周期难以控制,有时仅运行60天就结焦,导致装置能耗始终居高不下。
“每次对一台炉除焦就要消耗燃料气60吨、蒸汽150吨。”谈及结焦,陈德明苦不堪言,“想想都心疼。”
为此,乙烯车间推出了超前定期管理,如对裂解炉火咀进行定期清理、对炉膛进行定期吹灰、对空气预热器进行定期吹扫等;摸索出装置运行的*佳参数,确保氧含量、炉膛负压以及燃料气管的稳定运行,裂解炉平均运行周期超90天。截至1月15日,5号裂解炉加氢尾油炉已超过110天,达历史*好水平。
分别控制高低压蒸汽压力蒸汽用量下降明显
“快算算,这样控制蒸汽用量,能节约多少?”1月14日,烯烃部乙二醇车间负责人程林发有些迫不及待。
蒸汽消耗量大一直以来是乙二醇车间能耗控制的难点,是程林发的一块心病。
这不,*近他又想出了一个新点子,改变了过去控制蒸汽总量流量的方式,分别管理控制高压、低压蒸汽的压力,避免了发现了导致耳聋的药物庆大霉素和速尿。 庆大霉素等氨基甙类抗生素已上市60年蒸汽串压,高压蒸汽得到有效利用,降本成果显著。
他们还实施流程卡边控制,充分利用乙烯装置供给的多余的 .5兆帕外蒸汽,降低内蒸汽压力;减少装置清洁蒸汽用量,将外蒸汽并入低压工艺蒸汽和清洁蒸汽管;降低各塔塔顶的回流水量,蒸发效果明显提升,蒸汽用量下降明显。
避免因气温造成压力波动保证储罐氮封安全节能
1月15日,天津地区忽然刮起大风,阵风8级,气温也迅速下降。
“巡检人员务必根据储罐压力,手动调整氮气流量,在确保储罐安全的前提下,控制好氮气用量。”一大早,烯烃部储运车间负责人王竹玉反复强调。
“ 1个成品油罐要确保安全,油品质量不能打折,氮气消耗更不能超标。”年初,烯烃部提出的 项要求让王竹玉每天都处于紧豁然开朗张状态。
“*头疼的就是降低氮气消耗,油罐需要用氮气封罐,其用量很难把握,用多了造成浪费,威胁安全生产,用少了会直接对油品质量造成影响。”王竹玉说道。
该车间调整储罐收付料时间,白天付料,夜间收料,避免因气温造成压力波动;据外界气温及时调整氮气自动控阀压力,确保压力平稳;做好罐体维护,避免在氮气用量减少的情况下有泄漏发生。
2018年,天津石化烯烃部储运车间氮气用量下降4 .8万标准立方米。目前上述管理方式已在所有罐区推广,罐区氮气平均消耗达该装置历史*。
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